(安監(jiān)總危化〔2007〕119號)
各省、自治區(qū)、直轄市及
新疆生產(chǎn)建設兵團安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局,有關(guān)中央企業(yè):
2007年5月11日13時28分,中國化工集團公司
滄州大化TDI有限責任公司TDI車間硝化裝置發(fā)生爆炸事故,造成5人死亡,80人受傷,其中14人重傷,廠區(qū)內(nèi)供電系統(tǒng)嚴重損壞,附近村莊幾千名群眾疏散轉(zhuǎn)移。
事故發(fā)生后,國務院領(lǐng)導同志高度重視,立即作出重要批示。
河北省、滄州市政府及有關(guān)部門全力組織現(xiàn)場搶救。安全監(jiān)管總局局長李毅中,副局長孫華山,河北省委書記白克明,省長郭庚貿(mào)、副省長張和對事故的搶險救援提出具體要求。國家安全監(jiān)管總局派員趕赴
事故現(xiàn)場,協(xié)助指導事故現(xiàn)場清理和事故調(diào)查等工作。
一、事故單位基本情況
滄州大化TDI有限責任公司成立于1996年,現(xiàn)有職工1000人,1999年9月建成投產(chǎn)。該公司主要產(chǎn)品為甲苯二異氰酸酯(TDI),年生產(chǎn)能力2萬噸,2005年進行擴能改造,生產(chǎn)能力達到3萬噸/年。2007年4月,擴能項目通過滄州市發(fā)展改革委組織的竣工驗收。該企業(yè)于2005年6月依法取得安全生產(chǎn)許可證,2006年12月并入中國化工集團公司。
發(fā)生事故的TDI車間由硝化工段、氫化工段和光化工段三部分組成。硝化工段是在原料二甲苯中加入混硝酸和硫酸經(jīng)兩段硝化生成二硝基甲苯,二硝基甲苯與氫氣發(fā)生氫化反應生成甲苯二胺,甲苯二胺以鄰二氯苯作溶劑制成鄰苯二胺溶液,再與光氣進行光氣化反應生成最終產(chǎn)品甲苯二異氰酸酯(TDI)。
二、事故簡要經(jīng)過
2007年5月10日16時許,由于蒸汽系統(tǒng)壓力不足,氫化和光氣化裝置相繼停車。20時許,硝化裝置由于二硝基甲苯儲罐液位過高而停車,由于甲苯供料管線手閥沒有關(guān)閉,調(diào)節(jié)閥內(nèi)漏,導致甲苯漏入硝化系統(tǒng)。22時許,氫化和光氣化裝置正常后,硝化裝置準備開車時發(fā)現(xiàn)硝化反應深度不夠,生成黑色的絡合物,遂采取酸置換操作。該處置過程持續(xù)到5月11日10時54分,歷時約12小時。此間,裝置出現(xiàn)明顯的異常現(xiàn)象:一是一硝基甲苯輸送泵多次跳車;二是一硝基甲苯儲槽溫度高(有關(guān)人員誤認為儀表不準)。期間,由于二硝基甲苯儲罐液位降低,導致氫化裝置兩次降負荷。
5月11日10時54分,硝化裝置開車,負荷逐漸提到42%。13時02分,廠區(qū)消防隊接到報警:一硝基甲苯輸送泵出口管線著火,13時07分廠內(nèi)消防車到達現(xiàn)場,與現(xiàn)場人員一起將火迅速撲滅。13時08分系統(tǒng)停止投料,現(xiàn)場開始準備排料。13時27分,一硝化系統(tǒng)中的靜態(tài)分離器、一硝基甲苯儲槽和廢酸罐發(fā)生爆炸,并引發(fā)甲苯儲罐起火爆炸。
事故發(fā)生后,滄州市政府立即啟動事故應急預案,成立事故救援指揮部,組織人力、物力全力進行搶險救援。先后調(diào)集周邊地區(qū)50輛消防車、280余名消防官兵,展開滅火和搶救傷員。至當日16時30分火勢得到控制,16時50分大火被撲滅;在滅火的同時調(diào)集35輛救護車趕赴事故現(xiàn)場實施傷員救治。由滄縣政府在第一時間對周邊群眾進行了疏散。至5月11日14時30分,三個村近7000名群眾全部轉(zhuǎn)移到上風向2公里的安全地帶。爆炸發(fā)生后當?shù)丨h(huán)保部門立即對可能泄漏的光氣、總揮發(fā)性有機物、二氧化氮、二氧化硫、氯氣進行了連續(xù)監(jiān)測,未發(fā)現(xiàn)異常。裝置區(qū)域內(nèi)部分泄漏物料和滅火用消防水留存于工廠地下污水管網(wǎng),沒有外排。
搶險救援工作于5月11日17時30分基本結(jié)束,當?shù)卣M織疏散轉(zhuǎn)移群眾有序返回駐地。
三、
事故原因初步調(diào)查分析
(一)事故的直接原因:這次爆炸事故的直接原因是一硝化系統(tǒng)在處理系統(tǒng)異常時,酸置換操作使系統(tǒng)硝酸過量,甲苯投料后,導致一硝化系統(tǒng)發(fā)生過硝化反應,生成本應在二硝化系統(tǒng)生成的二硝基甲苯和不應產(chǎn)生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化靜態(tài)分離器內(nèi)無降溫功能,過硝化反應放出大量的熱無法移出,靜態(tài)分離器溫度升高后,失去正常的分離作用,有機相和無機相發(fā)生混料。混料流入一硝基甲苯儲槽和廢酸儲罐,并在此繼續(xù)反應,致使一硝化靜態(tài)分離器和一硝基甲苯儲槽溫度快速上升,硝化物在高溫下發(fā)生爆炸。
(二)管理上存在的問題:
⒈生產(chǎn)、技術(shù)管理混亂,工藝參數(shù)控制不嚴,異常工況處理時沒有嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程;在生產(chǎn)裝置長時間處于異常狀態(tài)、工藝參數(shù)出現(xiàn)明顯異常的情況下,未能及時采取正確的技術(shù)措施,導致事故發(fā)生。
⒉人員技術(shù)培訓不夠,技術(shù)人員不能對裝置的異常現(xiàn)象綜合分析,作出正確的判斷;操作人員對異常工況處理缺乏經(jīng)驗。
這次事故還暴露出工廠布局不合理,消防水泵設計不合理等問題。
四、認真吸取事故教訓,堅決遏制危險化學品事故多發(fā)勢頭
除上述發(fā)生的事故外,進入4月份以來,全國還接連發(fā)生4起嚴重的危險化學品中毒和傷亡事故,分別是:
貴陽中化開磷化肥有限公司“4.16”二氧化硫泄漏事故,150人入院接受檢查和治療,其中11人傷勢較重;
青島恒源化工有限公司“4.26”爆炸事故,3人死亡;
安徽昊源化工集團有限公司“5.4”氨氣泄漏事故,33人中毒,28人入院治療,其中9人重度中毒;
江蘇常州杰宇塑膠有限公司“5.12”爆炸事故,5人死亡,2人
輕傷。滄州大化TDI有限責任公司“5.11”爆炸事故,是今年以來化工行業(yè)發(fā)生的最為嚴重的傷亡事故,傷亡慘重,損失巨大,性質(zhì)嚴重。另外四起事故也造成重大人員傷亡,事故教訓極為深刻。為進一步加強危化品安全生產(chǎn)工作,預防類似事故再一次發(fā)生,現(xiàn)提出以下要求:
(一)結(jié)合化工企業(yè)安全生產(chǎn)專項整治,迅速開展隱患排查治理專項行動。各級安全監(jiān)管部門要嚴格按照國務院辦公廳、國務院安委會辦公室和國家安全監(jiān)管總局關(guān)于安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動的部署和要求,迅速組織本地區(qū)化工企業(yè)、涉及化工生產(chǎn)的醫(yī)藥企業(yè)、危險化學品充裝單位和危險化學品經(jīng)營企業(yè)全面排查隱患,對查出的隱患要立即整改。隱患整改前,要采取措施,加強監(jiān)控,防止發(fā)生事故。
(二)安全監(jiān)管部門要結(jié)合安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動,立即組織對涉及硝化反應的化工企業(yè)進行一次全面安全檢查。重點檢查是否嚴格執(zhí)行工藝技術(shù)規(guī)程,異常工況處置方案是否正確,操作人員是否具備處置異常工況的能力,對在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,要立即采取措施進行整改,防止發(fā)生事故。硝化反應系統(tǒng)沒有實現(xiàn)自動控制的,要限期進行技術(shù)改造,實現(xiàn)自動控制,并逐步配備自動緊急停車系統(tǒng)。
(三)氯堿、合成氨、硫酸等涉氯、涉氨和涉及二氧化硫的生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè),要加強工藝、設備的安全管理,嚴格工藝操作,完善防止氯氣、氨氣、二氧化硫泄漏的各種措施,嚴防泄漏事故發(fā)生。要進一步完善應急預案,加強演練,配備必要的應急器材。氯堿、合成氨企業(yè)要配備一定數(shù)量的防化服,提高應急處置能力。
(四)化工企業(yè)要加強特種作業(yè)的安全管理。要全面檢查動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、起重作業(yè)、高處作業(yè)、臨時用電等特種作業(yè)安全管理制度建立和執(zhí)行情況。特別是動火作業(yè),要嚴格執(zhí)行相關(guān)安全規(guī)定,采取有效監(jiān)護措施,防止因動火引發(fā)事故。
(五)各級安全監(jiān)管部門要督促企業(yè)進一步落實安全生產(chǎn)主體責任,要求企業(yè)把安全責任認真落實到班組、崗位和每個從業(yè)人員。要加強人員培訓,特別是關(guān)鍵崗位、外來施工人員和農(nóng)民工的培訓。切實增強防范事故能力和應急處置能力,確保安全生產(chǎn)。
請各省級安全監(jiān)管局接到本通報后,及時轉(zhuǎn)發(fā)至本省(區(qū)、市)各級安全監(jiān)管部門和轄區(qū)內(nèi)各有關(guān)企業(yè)。
二○○七年五月二十五日